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陕西分社正文
长庆油田采气二厂科技“焕新”低产井
2021年04月15日 11:06
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  4月14日,长庆油田采气二厂技术员张涛正在神木气田某井场,对问题气井进行压力、产量数据核查,这是采气二厂高峰供气后气井产能核实开展最多的一项作业。

  今年,这个厂已完成82口低产气井的动态监测和措施挖潜,通过9类气井措施分级分类“对症下药”,每天增产天然气达到27.2万立方米,让低产井再次“焕颜新生”。

  4月初,采气二厂组织对各作业区气井进行了摸排检查,共摸排出216口问题井、低产井,并对逐井进行了分析、研究,发现影响原因主要有井筒积液、节流器影响、井筒异常、井筒积砂、水平井排液难及地层能量不足等。

  针对这些问题,这个厂坚持“技术创新,质量保障,效益优先”的工作思路,“以效定策、以效定价”根据不同类型气井措施适用条件、适用时期、投入成本的差异,开展气井全生命周期管理,核算投入产出比,优选最佳措施。

  “通过综合考虑这216口井的无阻流量、套压、历史生产动态、储层参数、措施适应性及效果效益,我们对按潜力优先逐井排序,按照‘一类一法一工艺’管理思路,制定和实施了加强泡排、柱塞井调整、排液工艺措施、井筒问题排查等9项专项措施,让低产气井压力得到了恢复,积液气井措施后压力下降明显,有效保障了增产效果。”张涛一边作业一边介绍道。

  而对措施增产中的难点,采气工艺所负责人介绍了部分气井停产的原因:“伴随气田开发时间的延长,地层能量逐渐衰减,气井压力、产量降低,当气体流速低于临界携液流速时会造成井筒积液,影响产量发挥,甚至会导致部分低产气井积液停产。”

  为此,这个厂持续开展了积液停产井复产专题技术研究,通过全厂气井大排查,结合地质分析,根据气井产水规律、剩余动储量及稳产能力,综合考虑措施效果和经济效益,优选复产作业气井,制定了积液井治理对策。通过梳理气井积液停产机理,划分出重度积液、中度积液和轻度积液等3类积液特征气井,并配套形成了以“密闭抽吸”为主,“氮气气举、自生气发泡”为辅的复产技术系列,其中,密闭抽吸工艺与常规的氮气气举排液相比,是从油管捞液,对储层无伤害,排液效率可以提高30%。

  今年,采气二厂成功实现对7口无气量气井的复产,恢复产量9.3万方/天,平均套压下降4.2MPa,累计排液约26方,让气井再次“新生”。(长庆油田 杨洁 杨全蔚 叶葱林)

  【编辑:梅镱泷】