长庆油田采油五厂质量管理量化得分97.93分,较去年同期上升17.07分,在油田公司14家采油单位中排名第一,较去年同期提升7个名次。4月15日,从采油五厂质量监督站传来喜讯,这既是对该厂开展“质量管理提升年”活动半年来工作的肯定,同时也说明了该厂质量管理方法的有效性。
采油五厂正视起初质量管理在油田公司排名靠后的现实,审时度势将“质量月”活动升级成为“质量管理提升年”活动,围绕生产运行、井筒工程、地面工程、技术服务、物资产品、原油及油气副产品和产能建设工程质量等七个方面,全面全方位拉开了质量管理提升的序幕,发出“质量至上”的强烈信号。
实现高水平的质量管理工作必须要有一套过硬的质量管理体系。采油五厂认真学习汲取兄弟单位质量管理先进经验,完成了3项制度修订和1项制度的制定,进一步明确质量管理考核激励相关内容,全面压实“管业务、管质量,管队伍、管质量”的质量责任。同时,不断健全完善质量管理体系,以质量管理体系审核为抓手,锻长板、补短板、固底板,高质量完成质量管理体系第三方监督审核,确保质量管理体系证书持续有效。
自“质量管理提升年”活动开展以来,采油五厂陆续因质量违规清退承包商3家,停工整顿181家,处理履职不到位的质量监管人员65名,2022年维护性作业频次由0.61井次下降到0.55井次,油维工程管线焊接一次合格率由95%上升到98%,物资产品使用单位反馈质量问题平均由10个/月下降到7个/月,在油田公司质量管理年度排名中提升4个位次。在实施过程中,采油五厂在质量监管中持续念好“严、实、细”三字经,充分利用已经建立完善的厂部监督抽查、业务部室直线管理、基层单位属地监管“三级”质量监管模式,实现监管网络高频高效、各有侧重、全面联动,特别是坚持问题导向,对典型问题进行管理追溯,不断改进管理缺陷,解决了质量问题的根源所在,质量监管网络作用发挥更加显著。
既要抓“后进”,也要促“先进”。连日来,质量监督站“奋进”QC小组针对稳流阀在使用过程中阀芯易出现结垢、卡死,且维修更换效率低等问题,积极开展快速拆卸阀芯工具的研制应用,据悉该小组已经完成课题目标可行性分析,制定了3项实施对策。采油五厂不仅注重解决现场管理痛点,还扎实推进“难点变亮点”工程,精心组织2022年度QC成果评审发布会,评选出16项优秀QC成果进行现场发布的同时,聚焦生产运行的难点、经营管理的漏点,成立98个QC小组,注册问题解决型课题95个,创新型课题3个,开展质量信得过班组创建活动9个,引导广大干部员工积极开展研究攻关活动。(王亚男 苗娟)
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